一.影響球鐵縮松的一般規(guī)律:
1.球墨鑄鐵鑄件的模數(shù)。鑄件模數(shù)大于2.5,容易實(shí)現(xiàn)無冒口鑄造,但有專家對此規(guī)定限制值,有疑問。一般來講,比較厚大鑄件,由于石墨化膨脹,容易鑄造無縮松鑄件。此時,碳當(dāng)量控制不要大于4.5%,避免石墨漂浮。而熱節(jié)分散的薄小鑄件,容易產(chǎn)生縮松,通過冷鐵,鉻礦砂或局部內(nèi)冒口設(shè)置解決。特別要注意澆冒口系統(tǒng)的補(bǔ)縮,一般來講,冒口盡可能使用熱冒口,避免冷冒口使用。
2.要充分注意砂箱的剛度和砂型的硬度。在砂箱剛度和砂型緊實(shí)度方面,設(shè)置再充分都不為過。
3.澆冒口工藝設(shè)計的合理性。盡可能使用熱冒口加冷鐵,冷冒口補(bǔ)縮效果很差。
4.鑄型的冷卻速度。
5.澆注溫度和澆注速度的合理選擇。一些比較厚的鑄件,可以考慮適當(dāng)調(diào)高澆注溫度,同時延長澆注速度來解決縮松。同時利于二次氧化渣浮出鑄件內(nèi)部,增加探傷檢測的合格。
6.化學(xué)成分的合理選擇和適當(dāng)?shù)臍堄噫V,稀土含量。
7.在砂型冷卻條件下,爭取較多的石墨球數(shù)對減少縮松有利,對提高力學(xué)性能有利。
8.比較好的原材料和好的鐵水冶金質(zhì)量,要特別注意鐵水不要在出爐前高溫下保持時間過久,同時出爐前做好增加鐵水石墨結(jié)晶核心的預(yù)處理,這樣可以提高石墨球數(shù),減少縮松。
二.新的減少縮松的觀點(diǎn):
1.??详愖尤A總監(jiān)最近報告指出:球墨鑄鐵因?yàn)殍F水含有鎂,促使?fàn)顟B(tài)圖上共晶點(diǎn)右移,鎂含量在0.035-0.045%時,其實(shí)際共晶點(diǎn) 大約在4.4-4.5%。
2.球鐵成分選擇在共晶點(diǎn)附近,鐵水流動,則凝固時鐵水容易補(bǔ)充收縮。
3.球鐵球化前后的硫含量不要變化太大。即原鐵水硫含量不要太高。硫含量高,石墨容易析出過早。容易產(chǎn)生縮松。
4.錫柴周啟明老師今年文章“防止球墨鑄鐵縮松縮孔方法的新進(jìn)展”中指出:在不發(fā)生石墨漂浮和沒有初生石墨析出前提下,盡量提高碳含量。我對這句話的理解:一般來講,過共晶越大,則液態(tài)下產(chǎn)生初生石墨就越多,對減少縮松不利。
5.球鐵凝固期間,控制石墨膨脹的時間,使石墨化膨脹延遲。在碳當(dāng)量選擇確定情況下,高碳低硅。合適的殘余鎂量,正確的孕育和注重最后的隨流孕育。
6.鐵水注意快速熔煉,避免在出鐵溫度下,爐內(nèi)保存時間過長,避免超過1550度過高的熔煉保溫溫度,損失大量碳和結(jié)晶核心。一般超過10-20左右分鐘就要重新做處理。這種鐵水即便經(jīng)過各種孕育處理,也要產(chǎn)生碳化物和縮松,很難消除。
7.鐵水球化之后,要馬上澆注,嚴(yán)禁等待時間過長,使球化孕育衰退。
8.使用含鑭稀土的球化劑,則凝固初期的石墨結(jié)晶較少,避免個別較大石墨球出現(xiàn)。石墨球數(shù)比較多,大小比較均勻,說明凝固中石墨球析出時間比較一致,凝固后期膨脹較大。這種球化劑使用工藝,在最近鑄協(xié)武漢華中科技大學(xué)的會議上,江陰吉鑫的工程師們提出,對厚大斷面的風(fēng)電球鐵,沒有效果,不適用。
9.球鐵碳當(dāng)量越大,其結(jié)晶凝固范圍越寬,固液共存區(qū)間越大,凝固過程中,液態(tài)鐵水流動受初生枝晶影響,阻礙流動補(bǔ)縮,容易形成縮松。同時,鐵水硅含量高,容易過早促進(jìn)石墨形核,生長,此時的石墨化膨脹在固液共存期,對縮松減少不利。所以,通過上述一些工藝措施,使石墨化膨脹延遲一說,在現(xiàn)實(shí)鑄造技術(shù)工作中,去解決球鐵鑄件縮松現(xiàn)象,有很重要的指導(dǎo)意義。
三.球鐵縮松的一些“異常”現(xiàn)象
1.高爐鐵水直接加入感應(yīng)電爐的短流程鑄造,生產(chǎn)球墨鑄鐵鑄件時,如果熔煉中沒有很好的高溫熔煉操作,容易出現(xiàn)鑄件縮松缺陷。分析原因,估計是原鐵水里面高爐鐵水內(nèi)的厚片狀石墨,在熔煉中沒有消除,凝固過程中,液態(tài)下石墨過早析出,凝固后期石墨化膨脹不足引起。本溪地區(qū)某風(fēng)電鑄造工廠,利用短流程生產(chǎn)風(fēng)電鑄件,都以探傷不合格報廢,幾乎沒有合格鑄件,損失慘重,就是例子。本溪地區(qū)高爐鐵水質(zhì)量較好,有害微量元素很低,鐵水直接進(jìn)入功率不高的保溫感應(yīng)電爐,估計高溫冶煉,細(xì)化石墨不足。而江蘇吉鑫的短流程工藝,是高爐鐵水經(jīng)過30噸電弧爐氧化燒損了有害元素,熔煉過程經(jīng)過了高溫冶煉,同時燒損的碳,又經(jīng)過增碳劑處理增加了碳,和上面所說本溪短流程在熔煉工藝上有很大的不同。
2. 筆者在山東和河南個別鑄造工廠遇到,生產(chǎn)壁厚不均勻中小球鐵鑄件時,鑄件各處熱節(jié)分離,連接熱節(jié)部位的結(jié)構(gòu)壁厚較薄,采取各種措施,如冷鐵或鉻礦砂加速熱節(jié)冷卻,控制澆注溫度,提高碳當(dāng)量,變更澆冒口系統(tǒng)等等,都無法解決低于2級X射線探傷要求。當(dāng)把碳當(dāng)量從4.4-4.6%降低到4.25-4.30%之間后,縮松減輕,探傷合格。當(dāng)然,同時也采取了一些其他輔助措施。采取這種做法的原因,是因?yàn)橹傲魉€造型,生產(chǎn)球鐵卡車輪轂,個別熱節(jié)分散的輪轂生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)所得,與其他大部分球鐵輪轂成分控制較高碳當(dāng)量不同。這種做法能夠減少縮松的原因,一直搞不清楚,是否與周啟明老師文章中說得,延遲石墨化膨脹和凝固中減少初生石墨有關(guān)?這些球鐵鑄件碳當(dāng)量選擇低于共晶點(diǎn)附近,早期凝固過程中,雖有石墨析出,但量較少,主要首先析出奧氏體枝晶,給后期共晶凝固留下了較多的石墨化膨脹量,因此較少了縮松缺陷。是否也屬于延遲石墨化膨脹的一種工藝方法?詳見下面照片:
3.上述以較低碳當(dāng)量控制球墨鑄鐵成分,解決縮松的做法,今年一月份,得到一位國內(nèi)知名鑄造專家的認(rèn)可。他說:在德國鑄造工廠,都是如此選擇碳當(dāng)量,而我國普遍以高碳當(dāng)量選擇,打算寫一篇文章討論此事。
4.風(fēng)電大件澆注,1320-1340度澆注,加強(qiáng)最后孕育,15-16噸左右鐵水澆注時間80-90秒,能夠生產(chǎn)UT探傷合格厚壁球鐵鑄件。但是澆注溫度提高至1360-1380度澆注,澆注時間為300秒以上,使用冷鐵和冒口較少,也可以生產(chǎn)合格風(fēng)電鑄件。這里就有對待球鐵縮松不同的工藝出發(fā)點(diǎn)。當(dāng)然,這里沒有細(xì)說各自的澆冒口和冷鐵工藝。其主要原因,是否可以與下條鑄造工藝有類似關(guān)系?
5.國內(nèi)早期,機(jī)床附件行業(yè)在鑄造各種尺寸的大小卡盤體(盤體直徑從100毫米到1000毫米左右)時,材質(zhì)灰鐵300,都沒有冒口,而以很小的內(nèi)澆口,分散均勻進(jìn)入型腔,澆注速度較長,實(shí)現(xiàn)無缺陷高質(zhì)量鑄件生產(chǎn)。(當(dāng)年多以沖天爐熔煉灰鐵300鐵水)。
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